背景
放射性廢物最小化是放射性廢物管理的基本原則之一,有利于保護(hù)人體健康和環(huán)境,有利于核事業(yè)的持續(xù)發(fā)展,減少企業(yè)處理和處置廢物的負(fù)擔(dān),同時(shí)可促進(jìn)企業(yè)文明生產(chǎn)和管理水平的提高。
為高效地推進(jìn)放射性廢物最小化工作的實(shí)施,秦山核電專設(shè)有放射性廢物最小化領(lǐng)導(dǎo)小組和放射性廢物最小化領(lǐng)導(dǎo)工作組。近年來(lái),在放射性廢物最小化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,秦山核電在清潔解控、水泥固化(TES)系統(tǒng)改造方面做出了卓有成效的成績(jī)。
清潔解控
清潔解控的主體思路是,廢物分類管理兼顧系統(tǒng)運(yùn)行的工藝特點(diǎn),考慮相關(guān)系統(tǒng)所產(chǎn)生廢物實(shí)施清潔解控的可能性。根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn),經(jīng)核安全局批準(zhǔn),秦山核電實(shí)施了APG樹(shù)脂、通風(fēng)過(guò)濾器金屬框架的解控工作,目前正在推進(jìn)活性炭清潔解控流程開(kāi)發(fā)工作。其中,2016年完成了方家山機(jī)組22.5立方米APG樹(shù)脂和秦山核電秦二廠7.5噸各類通風(fēng)過(guò)濾器解控,2017年,秦二廠完成了85.5立方米APG樹(shù)脂解控。
TES系統(tǒng)改造
2016年秦二廠實(shí)施TES系統(tǒng)水泥桶改成400升金屬桶改造項(xiàng)目。2016年前,秦二廠濃縮液和廢樹(shù)脂固化線采用水泥桶作為容器,每年產(chǎn)生大量的水泥固化體,不符合廢物最小化原則。改造后,固體廢物處理系統(tǒng)成為國(guó)內(nèi)首條可以兼容水泥桶和400升金屬桶的廢物處理固化線。根據(jù)改造后的工藝,水泥桶主要針對(duì)更換下的水過(guò)濾器濾芯,采用1桶多濾芯固定工藝。而對(duì)于廢樹(shù)脂和濃縮液等濕廢物,采用400升金屬桶固化,最大程度降低固廢的產(chǎn)生量。樹(shù)脂固化工藝采用樹(shù)脂脫水復(fù)用技術(shù),減少了廢物的產(chǎn)生,也有效減少了高污染水對(duì)廢液處理系統(tǒng)的壓力。
秦二廠四臺(tái)機(jī)組的TES系統(tǒng)改造投用后,放射性固體廢物的包裝容積率從41%~44%提高到95%,降低放射性固體廢物產(chǎn)量約54%,預(yù)計(jì)秦二廠至壽期末共可直接減少放射性固體廢物產(chǎn)量約5073立方米, 可減少處置費(fèi)用5.073億元(以每立方10萬(wàn)元處置費(fèi)估算)。
持續(xù)改進(jìn)
秦山核電堅(jiān)決執(zhí)行我國(guó)生態(tài)文明的主體要求,強(qiáng)化綠色發(fā)展理念。通過(guò)優(yōu)化管理、減少源項(xiàng)、再循環(huán)/再利用和減容等最小化措施使廢物產(chǎn)生量和活度達(dá)到合理、可行的水平,實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。