為解決真空嚴(yán)密性較差的難題,該公司制定周密攻關(guān)計(jì)劃,通過對凝汽器汽側(cè)進(jìn)行灌水模擬真實(shí)運(yùn)行情況,全面排查更換嚴(yán)密性較差的密封件,同時(shí)實(shí)施了低壓缸后軸封堵漏和汽水閥門內(nèi)漏治理,使真空嚴(yán)密性提升至80帕每分鐘,為保障機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行注入一針強(qiáng)心劑。
為了提升設(shè)備“本質(zhì)效益”,該公司集中人力、物力,結(jié)合檢修計(jì)劃對3號燃機(jī)進(jìn)行AGP改造,通過更換先進(jìn)的透平一二三級動(dòng)葉、噴嘴和復(fù)環(huán),使燃機(jī)發(fā)電機(jī)功率較修前提升4.16%,熱耗率降低1.8%,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)功率提升3.33%,熱耗率降低1.01%;同時(shí),熱通道部件使用壽命從7.2萬小時(shí)延長到9.6萬小時(shí),檢修間隔從2.4萬小時(shí)增加到3.2小時(shí),增幅均達(dá)到33.3%。在提升效益的同時(shí),大幅削減了設(shè)備的使用和維護(hù)成本,推動(dòng)該公司在提質(zhì)增效的道路上邁出堅(jiān)實(shí)一步。
在節(jié)能降耗方面,該公司通過對開式水泵電機(jī)進(jìn)行變頻控制節(jié)能改造,使開式水泵電機(jī)功率下降30千瓦左右,按其每年運(yùn)行8個(gè)月計(jì)算,每年可節(jié)約電量約17.3萬千瓦每小時(shí)。另外,該公司通過采取優(yōu)化啟停機(jī)方式、調(diào)整廠區(qū)照明時(shí)間等措施,進(jìn)一步降低廠用電率,切實(shí)提升節(jié)能降耗水平。